淺談上海睿客氣動技術有限公司論文
上海睿客氣動技術有限公司于2008年5月在上海漕河涇開發區松江高科技園登記注冊。該公司是韓國優質氣動品牌ARK的國內加工工廠。
該公司與韓國企業合作,引進精良設備,包括日本BROTHER 加工中心、日本OKUMA CNC和韓國DOOSAN 加工中心等,同時引進韓國先進技術與加工工藝,并吸納優秀技術人才,實施精細化生產理念。該公司能夠設計生產各種規格型號的氣缸,缸徑從? 10 mm~? 350 mm。根據使用環境的特殊要求,該公司可以設計生產耐低溫-30 ℃ ,耐高溫160 ℃ 的特殊要求氣缸;另外,根據客戶要求,還可以設計不同行程和結構尺寸的非標準氣缸。該公司生產的標準氣缸系列得到客戶的廣泛認可,并出口歐美等市場。
質量為公司生存與發展的根基,因此該公司于2013 年起導入企業ISO9000 質量管理體系,將質量管理完善到穩定且效率突出的水平,保證產品質量,確保顧客滿意。
依托強大生產和研發能力,以及對產品質量的不懈追求與堅守,該公司將竭誠為廣大客戶提供優質產品、優質方案和優質服務,持續滿足并超越顧客的需要。
1 KMDUB氣缸的開發
KMDUB氣缸是應客戶要求開發的。KMDUB氣缸的最大難點是密封問題,由于缸筒內壁為腰形,沒有現成的氣缸缸筒型材、密封件供應。
從有效受壓面積換算確定缸筒尺寸、開模圖紙。缸筒開模難點在于圓弧面切點光滑連接。由于型材周邊的壁厚不相同,導致缸筒成形時出現變形,圓弧面切點處容易出現變形,使氣缸的密封效果不好,也給后續的活塞圈開模、導向帶的開模制作帶來困難。經過多次修改模具、內壁處理、反復測試缸筒的可行性,得到理想的缸筒型材。
根據最終得到的缸筒截面,開模制造活塞密封圈,這樣得到的活塞密封圈能更好地與缸筒內壁貼合,且降低了缸筒內壁和活塞密封圈的摩擦力,而且密封效果好,氣缸運行更為平穩、順暢。在測試氣缸時,發現活塞密封圈的理論開槽尺寸出現偏差。氣缸是通過氣體膨脹活塞密封圈的唇邊,使之與缸筒和活塞貼緊,保證密封效果。活塞密封圈的開槽尺寸大了,會導致手感很緊,活塞圈磨損嚴重;活塞密封圈的開槽尺寸小了,會導致氣缸內漏。經過數次的測試和修改數據,同時配合氣缸的壽命測試,得出最佳密封性能和氣缸手感及氣缸壽命。同時確定前后緩沖墊、導向帶、磁環等零件的模具圖紙。
在氣缸進行批量測試時,發現前、后端蓋的緩沖墊(同時是前、后端蓋和缸筒的.密封件)在四周面受壓時,由于材料硬度問題導致緩沖墊變形嚴重,局部泄漏。在增加了緩沖墊硬度后,再配合裝配工裝,保證了緩沖墊的密封效果。
目前,已研發的兩種缸徑的氣缸,都已經經過壽命測試實驗,在帶負載的情況上通過了500 W次測試,且各項指標都已經達到設計要求。
2 KMSQB氣缸的開發
KMSQB 氣缸的開發前后也經歷了1 年半的時間,此氣缸的關鍵點還是缸筒和齒條的加工。圖2 中標注的內孔中心距是氣缸齒條加工的重要基準,同時也是氣缸運行的重要保證。確定了中心距后,要根據中心距計算齒條的加工基準。
從客戶處反映齒輪、齒條容易出現斷裂現象。因此對齒輪、齒條材料的選擇特別慎重,首先,材料要防銹、不導磁,同時熱處理后表面要硬,同時,還要有很好的韌性。同時,小齒輪的齒數少,在模數、變位系數的選擇上要考慮到加工方便,還要注意齒輪齒根厚度、以及齒輪的承載等參數,在確定了齒輪、齒條的材料,及齒輪的模數、變位系數,以及氣缸內孔中心距尺寸,可以計算出齒條的加工基準。同時,為了保證齒輪、齒條的互換性,要求所有氣缸內孔中心距相同,誤差在不影響齒輪、齒條的正常傳動的范圍內。這就對缸筒內孔加工提出了很高的要求。
氣缸的防塵圈采用進口密封圈,在降低摩擦力的同時,保證氣缸完全密封。齒輪上下采用軸承支撐,保證了齒輪的回轉順暢,同時保證了齒輪的回轉精度。端蓋上采用了調節緩沖螺釘,可提供氣缸緩沖,也可以通過緩沖螺釘調節氣缸的擺動角度,還可以將緩沖螺釘更換為液壓緩沖器,給客戶更多、更方便的選擇。
利用自行設計的壽命測試裝置,該氣缸現已經通過了300 W次的負載壽命測試,接下來就等待市場客戶對此產品的考驗。
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