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265㎡燒結(jié)機單輥破碎機篦板改造及應(yīng)用

時間:2023-05-01 05:18:39 資料 我要投稿
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265㎡燒結(jié)機單輥破碎機篦板改造及應(yīng)用

【摘 要】 萊鋼股份煉鐵廠新二區(qū)265㎡燒結(jié)機單輥破碎機,輥軸上的齒冠與篦板動靜嚙合,在嚙合過程中,與高溫?zé)Y(jié)礦進行相對運動,齒冠和蓖板之間形成強制磨損,為了增強耐磨性能,篦板上表面堆焊硬質(zhì)合金塊。但是在實際運行中出現(xiàn)堆焊層經(jīng)常脫落,篦板高溫狀態(tài)下結(jié)構(gòu)變形開裂并且齒冠磨損迅速的現(xiàn)象。由于篦板為普通結(jié)構(gòu)焊接件,高溫狀態(tài)下結(jié)構(gòu)變形開裂,漏水嚴(yán)重,成為故障多發(fā)點。經(jīng)過論證決定對篦板結(jié)構(gòu)進行改造,可以有效地解決了上述的問題。

【關(guān)鍵詞】 燒結(jié)機 單輥破碎機 改造方案

1 原單輥破碎機結(jié)構(gòu)及存在問題

單輥破碎機安裝在燒結(jié)機尾部,為水冷式單齒輥破碎機。單輥破碎機的任務(wù)是將從臺車上卸下來的大塊燒結(jié)礦破碎成符合工藝要求的粒度,處理高溫?zé)Y(jié)礦300t/h,工作環(huán)境溫度800-1100℃。單輥破碎機由輥軸裝配和篦板小車組成,輥軸裝配與篦板形成動靜嚙合,將高溫塊狀燒結(jié)礦破碎,均勻布入280㎡環(huán)冷機進行冷卻(結(jié)構(gòu)見圖1)。篦板移動小車由篦板和支撐臺車組成,篦板位于破碎機正中,始終處于高溫地段和受物料磨損強烈的部件,篦板為普通結(jié)構(gòu)焊接件,為防止高溫變形,結(jié)構(gòu)內(nèi)部加循環(huán)水冷卻。為抵抗高溫?zé)Y(jié)礦磨損,蓖板上表面堆焊硬質(zhì)合金塊(結(jié)構(gòu)見圖2)。

由于篦板長期處于高溫狀態(tài)工作,篦板結(jié)構(gòu)內(nèi)部為循環(huán)水冷卻,結(jié)構(gòu)內(nèi)部和外部溫差為800℃,篦板上的合金耐磨層接受外輻射熱而產(chǎn)生熱膨脹,合金耐磨層與焊接結(jié)構(gòu)件外表面形成熱膨脹和外膨脹現(xiàn)象,兩結(jié)合面間形成相對應(yīng)力交錯,導(dǎo)致合金耐磨硬化層大面積脫落,篦板耐磨性能失效。

篦板為普通結(jié)構(gòu)焊接件,長期處于高溫狀態(tài)下工作,導(dǎo)致整體變形,結(jié)構(gòu)焊縫開裂,漏水嚴(yán)重,成為影響燒結(jié)機正常運行的故障多發(fā)點。

齒輥裝配與篦板移動臺車進行動靜嚙合,將大塊高溫?zé)Y(jié)礦破碎,在齒輥與蓖板之間的嚙合過程中,夾雜著高溫?zé)Y(jié)礦進行相對運動,形成齒輥和蓖板間的強制磨損,造成篦板兩側(cè)磨損嚴(yán)重,結(jié)構(gòu)強度下降而失效。

2 改造方案

(1)將蓖板分體制造,主體部分選用45#鑄造加工件,用以克服燒結(jié)礦在齒輥與蓖板之間相互嚙合時產(chǎn)生的摩擦力。當(dāng)燒結(jié)礦卡在篦板之間,單輥輥齒在最大扭矩狀態(tài)下不能與篦板嚙合,這時篦板受到最大壓力,在這種狀態(tài)下篦板主體上的應(yīng)力集中截面能否發(fā)生形變是檢驗篦板結(jié)構(gòu)改造是否成功的關(guān)鍵。在這里我們要對篦板主體部分做一個強度校核,確保改造后的篦板主體結(jié)構(gòu)適應(yīng)現(xiàn)場工況條件,取3個最危險截面進行校核1、2、3:單輥電機型號為Y315L2-8-110,額定轉(zhuǎn)速740r/n。所以電機的額定輸出扭矩為T=9550P/N=9550×110/740=1419.6Nm;單輥型號為Φ2000×3740,單輥轉(zhuǎn)速為7.8 r/n。電機傳動效率為0.93,減速機傳動效率為0.92,所以單輥轉(zhuǎn)動扭矩為T=1419.6×740/7.8×0.93×0.92=115232.2 Nm。單輥半徑為1米,所以產(chǎn)生的最大壓力為115232.2牛頓,每根篦板產(chǎn)生的壓力為115232.2/12=9602.7N。把整個梁抽象成簡支梁,其受力(如下圖3所示),F(xiàn)=115232.2N。其彎矩圖為三角形,頂點為M=FL/2=(9602.7/9.8)×1.415/2=693.3公斤.米,根據(jù)已知數(shù)據(jù)求出:M1=686.02公斤.米,M2=689.84公斤.米,M3=693.3公斤.米。

①疲勞強度校核(如表1)

許用安全系數(shù)[S]=1.8~2.5,計算安全系數(shù)均大于許用系數(shù)。故篦板的疲勞強度足夠。

②靜強度校核(如表2)

因為45號鋼δs=29,δb=58,所以δs/δb=0.5,當(dāng)δs/δb取0.45~0.55之間時,[Ss]=1.2~1.5。計算安全系數(shù)均大于許用系數(shù)。故篦板的強度足夠。

(2)篦板上部采用保護帽的結(jié)構(gòu)對篦板進行保護,材質(zhì)選用Cr25Ni9WMO2Re高合金耐熱耐磨鑄造件。保護帽全長分為兩段,經(jīng)常接觸燒結(jié)礦的一段磨損較嚴(yán)重,另一段磨損較輕,根據(jù)磨損的情況進行選擇性更換某一段,大大降低了備件成本。(結(jié)構(gòu)見圖4)

(3)去掉篦板結(jié)構(gòu)內(nèi)循環(huán)水冷卻裝置,解決了因漏水而造成的設(shè)備故障,提高了設(shè)備運行的可靠性和節(jié)約了水資源。

3 改造效果

(1)原來設(shè)計篦板為整體結(jié)構(gòu),必須整體更換,現(xiàn)結(jié)構(gòu)為分體式三件結(jié)構(gòu),只需要更換磨損嚴(yán)重的前段部分,后段和篦板主體可繼續(xù)使用,節(jié)約了直接備件費用。(2)原篦板更換需要將篦板小車?yán)鲞M行篦板拆除或安裝,更換一次需要12小時,改造后篦板安裝不需要將篦板小車?yán)觯呻S時更換,優(yōu)化了檢修周期。(3)原設(shè)計篦板采用循環(huán)水冷卻方式,現(xiàn)結(jié)構(gòu)去除了循環(huán)水冷卻,減少了一個漏水故障點且節(jié)約了水資源。(4)原設(shè)計篦板在更換時需要人工10個,現(xiàn)篦板安裝只需要4人,節(jié)約了勞動力,減少了工人的勞動強度。取得了較好的社會效益。(5)燒結(jié)廠3臺265㎡燒結(jié)機陸續(xù)進行了相應(yīng)改造,取得了較好的效果。

4 效益計算

(1)節(jié)約備件費用:[(2.2萬元-1.1萬元)×14件]×12/8=23.1萬元(2.2:原篦板價格1.1:現(xiàn)需要更換的前段篦板價格使用周期8個月)。(2)提高生產(chǎn)取得的效益:7500噸/天×50元/噸×2%×365天=136.9萬元(按至少提高燒結(jié)機作業(yè)率1%計算:平均每臺燒結(jié)機每月定修一次,每次節(jié)約8小時,一年96小時計4天,節(jié)約作業(yè)率4/365=1%)。(3)節(jié)約水資源:3M3/h×24h×360天×5元/ M3=130萬元。(4)節(jié)約人工費用:120元/人×6人×12/8=0.108萬元。(5)4臺燒結(jié)機合計:(23.1+136.9+130+0.108)×4=1160萬元/年。

5 結(jié)語

2011年2月份在新二區(qū)265㎡燒結(jié)機上進行了安裝,經(jīng)過2年的實際應(yīng)用證明,達到了預(yù)期效果。從2012年開始在另外3臺燒結(jié)機上推廣應(yīng)用。到現(xiàn)在使用情況一直較好。該篦板的使用,大大降低了成本,提高了生產(chǎn)效率,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

參考文獻:

[1]王振龍主編.[燒結(jié)原理與工藝].兵器工業(yè)出版社,2003.

[2]薛俊虎主編.[燒結(jié)生產(chǎn)技能知識問答].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.

[3]傅菊英,姜濤 朱德慶主編.[燒結(jié)球團學(xué)].中南工業(yè)大學(xué)出版社,1996.

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